設計精“減”,效益倍“加”—灤平抽蓄電站“三優”舉措見實效 |
|
|
|
|
為強化設計管理與資源整合,從源頭上減少變更和浪費,灤平抽蓄電站以“三優”舉措完善管理模式,助力項目降本增效。 優化設計,以精準方案“控本”。在灤平抽蓄電站排風系統的原施工方案中,排風豎井位于主變洞端頭,若按此開挖將直接影響主變洞的施工進度;同時,排風上平洞需借助地下廠房探洞進行擴挖,而該探洞洞口位于下水庫礦坑邊坡處,短期無法單獨展開作業。為此,項目部采取兩項優化措施:一是將排風豎井向上游移位,避免與主變室施工產生交叉干擾;二是將原“排風豎井+排風平洞”方案改為“一井到頂”式豎井結構,使排風機房平臺及豎井頂部移至采礦區外。該優化設計既避免了豎井施工與礦坑邊坡開挖的相互影響,也顯著提升了洞內通風效果,同時降低了通風設備的采購、運行及維護成本。 優控施工,以精益技術“提效”。一是變更通風系統設計。面對運礦車輛尾氣污染影響洞內施工環境的痛點,項目部在通風兼安全洞布置射流風機,采用“壓入+混合”通風模式,配置大功率軸流式通風機定向供風,實現各作業面獨立通風換氣,確保掌子面空氣質量達標。二是嚴控超欠挖標準。針對洞內35千伏變電站未建成導致的供電負荷不足問題,項目部創新采用“中導洞先行貫通、上下游側耳錯距跟進”施工方案,通過動態調整爆破參數,在設備受限情況下保障施工平穩推進,使主廠房頂拱半孔率達95%以上、超欠挖控制在5厘米內,遠超行業標準。三是提升清基效率。針對洞室清基速率低、成本高的難題,引入可快速連接的反鏟刮板與鋼刷設備,研發“機械二次清掃”工藝,將200米洞室清基時間從2天壓縮至半天,人工投入減少80%,實現降本增效雙贏。當前,《一種經改造的隧洞自動化清基設備》專利成果已經落地。 優塑團隊,以精心協同“賦能”。為提升項目員工的技術創新與協作能力,加強施工一線在技術、質量、生產等方面的協同管理,項目部整合技術部、質量部及施工部的人力資源,依據工區劃分與施工任務,實施網格化責任管理。同時,著力培養項目部管理人員的“一專多能”素質,加快構建復合型管理團隊。為幫助青年員工明確職業發展規劃,項目部將新入場員工統一納入工程部,分階段開展系統培訓,重點強化現場技術、質量檢查、生產調度等基礎實操技能。經過半年至一年的實踐鍛煉后,將結合其專業背景、能力特長與職業意向確定發展方向,并安排至經營、安全、生產等關鍵崗位輪崗學習。 此外,為提升協作隊伍的專業技能與理論水平,項目部在春節前后將面向一線廠隊和班組,陸續組織技術交流、技能講座和崗位競賽等活動,積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新設備,以經驗共享帶動提升整體施工效率,以協同創新推動工程建設持續高質量發展。 |
|
|
|
| 【打印】 【關閉】 |


